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    余成根:注塑缺陷分析與改善技術
    2016-01-20 74094
    對象
    注塑相關企業副總、廠長、注塑部經理/主管、工程部經理/主管、模具部經理/主管、品質部經理/主管、注塑生產工程師、注塑試模工程師/技術員、模具
    目的
    專為想學習各種注塑缺陷和異常問題處理方法,快速提高分析問題/處理問題能力的注塑技術/管理人員而開
    內容
    你是否正為注塑生產過程中經常出現的各種品質缺陷(如:內應力開裂、翹曲變形、尺寸不穩定、縮水、夾水紋、色差、流紋、披峰、氣紋等……)和異常現象(漏膠、水口拉絲、螺桿打滑、下料不良、粘模、開模困難、壓模等……)而苦惱?你是否希望快速提高自己分析問題/處理問題的能力,成為一名快速解決注塑問題的高手?注塑加工是一門知識面廣、技術性強的行業,僅憑經驗是不夠的。長期以來,大多數注塑工作者仍憑經驗處理各種注塑問題,盲目調機時間長,原料浪費大,對一些注塑問題不擅于進行科學系統地分析。 “注塑缺陷分析與改善技術”培訓課程是專為想學習各種注塑缺陷和異常問題處理方法,快速提高分析問題/處理問題能力的注塑技術/管理人員而開設的。參加本次培訓者可以縮短3至5年的盲目摸索時間,注塑技術水平很快得到明顯提高!不學習等于選擇落后…… 培-訓-內-容 1、影響注塑缺陷的六大要素; 2、科學收集注塑缺陷的信息(10個方面); 3、有效解決注塑缺陷的思路與技巧(定義、分析、量測、改善、控制); 4、注塑件周邊缺膠的原因分析及改善技術; 5、注塑件披峰(毛邊)的原因分析及改善技術; 6、注塑件表面縮水的原因分析及改善技術; 7、注塑件銀紋(料花、水花)的原因分析及改善技術; 8、注塑件燒焦(困氣)、排氣不良的原因分析及改善技術; 9、注塑件內部氣泡、縮孔(真空泡)的原因分析及改善技術; 10、注塑件表面水波紋的原因分析及改善技術; 11、注塑件噴射紋(蛇紋)、流紋(流痕)的原因分析及改善技術; 12、注塑件表面夾水紋(熔接痕)的原因分析及改善技術; 13、注塑件氣紋(陰影)的原因分析及改善技術; 14、注塑件表面裂紋(龜裂)、頂白(頂爆)的原因分析及改善技術; 15、注塑件表面光澤不良的原因分析及改善技術; 16、注塑件混色、黑條、黑點的原因分析及改善技術; 17、注塑件翹曲變形的原因分析及改善技術; 18、注塑件色差的原因分析及改善技術; 19、注塑件尺寸偏差的原因分析及改善技術; 20、注塑件側邊拖花(拉傷)、拖白的原因分析及改善技術; 21、注塑件透明度不足的原因分析及改善技術; 22、注塑件強度不足(脆斷)的原因分析及改善技術; 23、注塑件表面冷料斑的原因分析及改善技術; 24、注塑件起皮(分層)的原因分析及改善技術; 25、注塑件金屬嵌件不良的原因分析及改善技術; 26、注塑件盲孔的原因分析及改善技術; 27、注塑件內應力的原因分析與改善技術; 28、注塑件表面浮纖的原因分析與改善技術; 29、注塑件白點的原因分析與改善技術; 30、注塑件粘模、水口粘模的異常現象的原因分析及改善措施; 31、噴嘴流涎(流涕)、漏膠的原因分析及改善措施; 32、螺桿打滑、塑化噪音的原因分析及改善措施; 33、壓模現象產生的原因分析及防范措施; 34、下料不良的原因分析及改善措施; 35、水口拉絲的原因分析及改善措施; 36、開模困難的原因分析及改善措施; 37、噴嘴堵塞(堵嘴)的原因分析及改善措施; 38、其它異常現象(如:斷柱、多膠、模印、頂針位凹凸、斷針、字嘜裝反等)的原因分析及改善措施…… 授-課-方-式 ★★專家講授●缺陷分析●改善技術●經典案例●互動交流●經驗總結●快速提升★★ 注-塑-專-家-介-紹 余成根(注塑培訓專家):1988年畢業于天津科技大學塑料工程專業,中國注塑培訓創始人,中國首席注塑培訓師,國內外知名注塑企業特聘顧問。具有25年注塑行業實際工作經驗,歷經12年注塑專業課程培訓,2000多場注塑公開課和企業內訓之錘煉。曾到德國Battenfeld公司、日本制鋼研究所和香港塑膠科技中心學習,汲取了國內外先進的注塑技術和理念,精通塑料性能、注塑機、注塑模具、注塑工藝和注塑管理技術;在12年的注塑培訓生涯中,不斷學習和創新,收集了大量的注塑案例、圖片和視頻,潛心鉆研注塑專業技術,花了12年時間開發出26個實用、新穎的注塑專業培訓課程,把“料、機、模、工藝、管理”串在一起,進行系統性分析與研究,獨創出一套科學注塑的理論,被譽為注塑行業的“袁隆平”,慣以圖文并茂、繪聲繪色、形象生動、案例剖析、深入淺出、視頻演示的講課方式,深受注塑企業的信賴、歡迎和好評。一直致力于幫助注塑企業全面系統地培訓注塑技術和管理知識,推動注塑企業走科學注塑的發展道路,加速轉型升級,引導企業逐步實現自動化、無人化的注塑生產方式,建立“優質、高效、低耗”的運作體系,減少機位人手,提高注塑效率,提升注塑產品質量,減少各種浪費,降低成本,更新觀念,與時俱進,增強企業競爭力! 曾-參-加-培-訓-的-部-分-企-業 青島海爾模具有限公司、上海精英模具有限公司、上海華陽科世達汽車部件有限公司(德資企業)、裕克施樂塑料制品(太倉)有限公司(德資企業)、蘇州飾而杰汽車制品有限公司(美資企業)、蘇州寶德強精密注塑有限公司(德資企業)、中山世紀華通汽車部件有限公司、美國霍尼韋爾安防(中國)有限公司、福建愛普生有限公司(日資企業)、東莞好景塑膠制品有限公司、上海埃特司精密零部件有限公司(加拿大企業)、順德美的集團、廣州斯坦雷電器有限公司、廣州敏瑞汽車零部件有限公司、浙江永高股份有限公司、浙江龍士達家庭制品有限公司、浙江寧海雙林集團、安徽蕪湖震宇實業有限公司、浙江臺州新亞集團有限公司、惠州市涌泰塑料制品有限公司、浙江安露清洗機有限公司、深圳積架寶威汽車配件有限公司、安徽滁州市博康模具塑料有限公司、浙江嘉興市貝斯塔電子有限公司、昆山諾斯塑膠有限公司(德資)、嘉興敏惠汽車部件有限公司、深圳先豪國際集團有限公司、福州飛毛腿有限公司、浙江新昌汽車小燈總廠、廈門建霖衛浴制品有限公司、廈門信華科技有限公司、山西裕和塑業有限公司、北京隆軒橡塑制品有限公司、深圳彩麗電子有限公司、浙江諸暨藍博塑料有限公司、蘇州華茂工程塑料有限公司、武漢美嘉機械塑料有限公司、廣東新寶集團、東莞隆捷塑膠制品有限公司、深圳志源塑膠制品有限公司、深圳比亞迪集團、廣州本田公司、惠州中建電訊集團、惠州TCL國際電工集團、順德惠而浦家電制品廠、珠海威士茂塑膠廠、汕頭國際航空實業公司、廣州韋士泰醫療器械公司、廣州智擇電子五金廠、惠陽帝宇工業有限公司、番禺旭東阪田電子廠、深圳欣旺達電子廠、深圳耐普羅塑膠五金廠、深圳創華電子廠、深圳橫崗協調電子廠、深圳大和塑料機械廠、深圳億利達電子機械廠、深圳華豐隆玩具有限公司、佛山遠威實業有限公司、佛山智訊電子有限公司、武漢偉豪打火機廠、東莞偉易達集團、東莞怡高集團、美泰玩具廠、榮文燈飾廠、順建塑膠五金廠、精誠電子有限公司、同達塑膠廠、宏泰塑膠廠、聯亞五金塑膠廠、順里工模塑膠廠、大宇電器塑膠廠、五川音響器材廠、勁勝塑膠制品廠、嘉安塑膠制品廠、朗迪電器塑膠廠、樂域塑膠電子廠、益智玩具有限公司、聯弘玩具有限公司、國萊塑膠模具廠、旭品五金塑膠廠、時運達電子廠、友興塑膠廠、愛科信實業、高藝塑膠廠、塘廈三榮塑膠廠、盛泓五金塑膠廠、高科塑膠廠、弘升五金制品廠、堡盛威塑膠五金廠、德盈電子廠、名翔塑膠五金廠、南部塑膠廠、廈華電子注塑廠、北京富龍塑業有限公司、天津東明電子工業有限公司、佳興精密注塑有限公司、浙江勝利塑膠有限公司、北京突破雪花注塑有限公司、北京隆軒橡塑有限公司、河北文安友誼塑料廠、山東濰坊嘉華醫療產品有限公司、廈新工程塑膠有限公司、寧波軍盈模塑有限公司、廈門瑞爾特衛浴工業有限公司、蘇州明東電器有限公司、蘇州廣澤汽車飾件有限公司、蘇州嘉捷塑料科技有限公司、蘇州市萬盛實業有限公司、蘇州鉑聯電子制品有限公司、無錫市雙贏塑業有限公司、上海亞馬特塑膠有限公司、上海德澧塑膠制品有限公司、上海寶山立塑鋼有限公司等…… 學-員-評-價 1、李 平(注塑經理): 我們2008年9月份派了5名注塑技術人員/管理人員參加“注塑缺陷分析與改善技術”專題講座后,他們分析、處理注塑缺陷和注塑異常問題的能力明顯提升了很多。過去對一些注塑缺陷及異常問題僅憑經驗去處理,往往調機時間長,造成原料/電能的損耗很大,現在他們一般都能全面、系統、科學地分析和處理注塑中的問題,而且處理問題的時間大大縮短了,注塑過程的問題也減少了,下次再有該內容的培訓講座,我們再派其它的人員參加。 2、劉洪斌(注塑工程師):目前,大多數注塑技術人員在處理注塑缺陷和異常問題時,往往只憑經驗干事,盲目調機,不擅于從模具結構、流道(澆口)系統、塑料性能、工藝條件、機器特性及周邊環境等方面綜合分析問題/處理問題,甚至根本不明白產生注塑缺陷及異常問題的原因。去年,公司派我和其它3人一起參加“注塑缺陷分析與改善技術”專題講座后,受益匪淺,而且余老師講課內容很實用、立竿見影,以后其它課程內容的專題講座,我們都會參加,一定要系統地學習“注塑技術管理知識”,謝謝余老師為我們提供了這么好的學習提升的機會! 3、李 濤(注塑領班):我是從上模工做起來的,一直做到技術員、組長、領班,現在已經有九年了。過去,我們在處理注塑生產中的問題時,只憑過去積累的一些經驗做,有一次在注塑鍵盤按鍵(一出86個)時,產品表面縮水,按以往的經驗增大保壓壓力和延長保壓時間對改善縮水有效果,結果按鍵表面的縮水不但沒有改善,反而出現披峰、頂白、粘模等問題。我參加了“注塑缺陷分析與改善技術”的專題講座后,使我明白按鍵產生縮水的原因不是保壓不夠,而是一段注射速度過慢所造成的。調機真的不能僅憑經驗去做,每一位注塑工作者,都要掌握“注塑缺陷原因分析與改善技術”的知識,才能成為一名合格的注塑工作者,這是我發自內心的感受……
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